40岁的江运新是华新水泥宜昌有限公司原料车间主任,工作中,他勤奋好学不畏困难,细心攻克技术难关,成为了名副其实的“节减王”。
在华新水泥宜昌有限公司的原料车间附近,记者见到了江运新,此时他正在做驾驶推土车的准备工作,在确认车况良好以后,江运新纵身一跃,跳进了驾驶室,铲土,推土,倾倒等工作在江运新的操作下显得有条不紊。而说起江运新的工作态度,他的工友兄弟们纷纷赞不绝口。
华新水泥宜昌有限公司值班长张东说,江运新作为原料车间的主任以身作则,亲临现场,带领车间员工解决一些生产上的难题。
2005年,江运新离开沙市老家,来到了华新水泥宜昌有限公司原料车间。当时,因为粉尘排放等原因,车间工人的卸料工作常常暴露在粉尘之中。有时候,为了给工友创造一个干净的环境,江运新时常带着工友打扫厂区卫生,经常忙到天黑才回家休息。
江运新告诉记者,过去,我们设备运行的时候,周边粉尘特别大,随着国家对环境保护的重视和员工对自身身体健康的认识。我们就决心就想彻底改变这个现象,通过各方面查找资料和工友的介绍,说现在有一款无动力收尘可以去查一下,我觉得这个很有新意。它就是通过那个鼻毛的原理,我们都知道鼻毛是人呼吸最重要的保障,这个应该是效果非常好。
说干就干,江运新查阅了大量文件资料,带领工友深入大窑,利用废弃皮带,收尘滤袋等废弃材料手工只做了一套无动力收尘器材。而这些用废弃材料做成的无动力收尘器材,就像鼻毛一样,在节省电耗和设备维修成本的前提下,吸收了大量来自生产环节中的污染物,为广大工友创造了良好的工作环境,为企业节约固定投资20万元。
华新水泥宜昌有限公司熟料分厂厂长贺文利介绍,他是通过一些废物利用,安装以后经费不超过两千块钱。再通过技改之后,现场的一些环境,改善非常大,包括以前的一些扬尘点,货车很多的地方,现在基本上看不见灰尘。
江运新的生产发明,不仅强化了工作效率,也为企业节约了可观的经济效益。近年来,江运新还通过改变下料溜筒角度,将回收铜尾渣二次利用率每班提高8到10倍。同时,在工作中还每月节约电费2.5万。
张东告诉记者,去年2016年,原料车间卸铜尾渣,当时铜尾渣流动性很差,附着力很强,雨天水分含量很高,溜筒特别容易结皮,每个班只能卸一百吨,特别影响我们的生产,他带领员工,顶着三四十度的烈日在太阳下进行溜筒改造,改造之后,每天铜尾渣,每个班可以卸八百吨左右。工作效率提升,物料卸料这一块能耗下降。
在生活中,江运新还是电子阅览室的一名常客,他多次通过上网和查阅相关文件,通过画图加实践操作的方式,大大提高了生产效率,为企业节约成本效益。得到了领导和工友的认可。
华新水泥宜昌有限公司熟料分厂厂长贺文利说,我们小江同志在生产过程中,兢兢业业,脚踏实地,爱岗敬业。诚实肯干,所有劳动者拥有的品德和品质。他的身上都有所体现。他做事非常踏实,他基本上天天坚持上班,没有休息,厂里什么事情都是随叫随到,在生产过程中他能发现一些解决问题的办法。
工作这些年,江运新自己也有总结,大大小小的困难也遇见过很多,他说,只要你做一个有心人,再大的困难都是浮云。(记者 胡炜昊)